一線風采

釬具公司維修班共有15人,負責300多臺套設備維保以及部分機械部件、模具加工、工裝夾具、臺架、包裝架、檢驗試樣制作等工作。他們奮戰(zhàn)在各作業(yè)區(qū),加強設備管理,做實點檢、巡檢工作,消除故障,為全年目標任務的完成提供了結(jié)實的保障。 

技能提升保目標

“工欲善其事必先利其器。”釬具公司有300余臺套設備,分布點多面廣,需要學習提升的地方也多,為讓職工盡快上手,擔當起責任來,班組明確師帶徒目標,師傅手把手教學,傾情相授。在搶修現(xiàn)場,經(jīng)常可以看見師傅對學徒介紹設備原理,幫助徒弟分析故障原因,學徒一邊認真聽講,一邊主動實操。維修班堅信“技能是立足之本,團隊是力量之源?!卑嘟M推崇一人多證,一專多能。他們建立文字、圖像、視頻維修檔案147項,記錄設備故障現(xiàn)象,故障分析及維修過程,更換備件型號,開展故障案例維修培訓,提升維修質(zhì)量和效率。

創(chuàng)新攻堅降成本

維修班精選課題,開展技術(shù)創(chuàng)新,解難點攻痛點,形成搶任務、破難題、比貢獻的良好氛圍,在降本工作上取得很好的成效。

釬具制造公司510數(shù)控機床,位于兩跨廠房,無自動上下料裝置,勞動強度大,工作效率低。維修班通過研究分析,確定將兩臺設備搬遷重新布置,安裝自動上料機。通過調(diào)整后,成功實現(xiàn)1人操作兩臺設備,既降低了職工勞動強度,又大大提高生產(chǎn)效率,每年節(jié)省人工成本8萬余元;為提高矯直水平,提升產(chǎn)品質(zhì)量,釬具公司購入1臺2米以下的自動校直機,由于矯直機屬于非標設計,上線運行后,上料機構(gòu)故障頻發(fā)。為了保證生產(chǎn)正常,維修人員參與氣動、電氣元件選型整改,使自動矯直機24小時連續(xù)穩(wěn)定運行,精度達0.65‰,產(chǎn)品質(zhì)量得到了保證。年節(jié)省人工費16萬元,增加產(chǎn)值近200萬元。

修舊利廢增效益

維修班一直以來都注重修舊利廢工作。他們利用工作空隙,修復制作感應器20余臺,通過試用效果與新采購的沒有兩樣,僅這項工作就節(jié)省感應器采購成本10萬余元。釬具制造公司的廠房頂燈,因各種原因不亮,導致廠房內(nèi)光線昏暗,特別是釬具作業(yè)區(qū)1跨、2跨和熱處理真空爐跨是單梁葫蘆,升降車無法對設備正上方頂燈修理。去年12月,第三方在釬具公司拋丸跨安裝新購設備電纜橋架,有一臺19米汽車起重吊高空平臺可解決廠房頂燈維修難題。于是維修班與施工方協(xié)商,利用施工間隙進行燈具更換維修。他們從天上到地面,緊密配合,實行流水作業(yè),拆下的故障燈具一到地面立即拆解檢測,要么更換發(fā)光LED片,要么更換專用電源,經(jīng)過緊張的測試正常后,就在現(xiàn)場進行換裝,沒有重新采購新的燈具,共節(jié)省費用近8萬元。在抽芯工序,拉拔小車長期重負荷,損壞嚴重,以前外委制作一臺約需2萬元。維修班通過現(xiàn)場測量,著手進行自制修復,共修復拉拔小車8臺。他們還利舊制作退火設備,解決了重型釬加工能力不足問題,還節(jié)約成本8萬多元。

維修班所做的工作,還有很多。他們總是立足于生產(chǎn)現(xiàn)場,圍繞公司提出的“提質(zhì)降本,提速增量”的目標,解決現(xiàn)場出現(xiàn)的問題,力保生產(chǎn)穩(wěn)定運行,努力做好服務保障。他們表示,要在維修現(xiàn)場,結(jié)合開展的“一引領(lǐng)兩融合”活動,結(jié)合課題攻關(guān)項目等,不斷進行技術(shù)創(chuàng)新,在維修的實踐中為釬具制造高質(zhì)量發(fā)展展現(xiàn)新作為。